設(shè)備腐蝕穿孔曾讓很多企業(yè)苦惱煩心,如今,揚(yáng)子石化煉油廠開中國(guó)石化之先河,率先引進(jìn)新型柔性陶瓷防腐技術(shù),成功化解了這一棘手難題。不僅延長(zhǎng)了設(shè)備壽命,降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。9月份,煉油廠《采用新型柔性陶瓷涂料增加設(shè)備防腐性能》被評(píng)選為2013年度揚(yáng)子石化技術(shù)改進(jìn)類改善經(jīng)營(yíng)管理建議成果,積極推廣。
“沒用這個(gè)技術(shù)以前,二硫化物分離罐腐蝕非常嚴(yán)重,基本上3個(gè)月就會(huì)腐蝕穿孔,每個(gè)季度都要停車檢修一次。”談起設(shè)備腐蝕帶來(lái)的煩惱,催化裂化車間設(shè)備主任呂偉深有體會(huì),石化裝置特點(diǎn)是高溫高壓、易燃易爆、有毒有害,設(shè)備的腐蝕穿孔會(huì)裝置的安全生產(chǎn)帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn),而且每次停車檢修的安全風(fēng)險(xiǎn)、效益損失、勞動(dòng)強(qiáng)度都非常大。煉油廠液化氣脫硫裝置的二硫化物分離罐就是一個(gè)典型例子。
為此,煉油廠積極開展技術(shù)攻關(guān)和調(diào)研取經(jīng),努力尋找最佳的解決方案。在一次技術(shù)交流會(huì)上,煉油廠獲悉了這種新型柔性陶瓷防腐技術(shù)。該技術(shù)引自美國(guó),并由深圳一家專業(yè)授權(quán)商提供服務(wù)。煉油廠和深圳廠家聯(lián)系后,在去年1月份完成了二硫化物分離罐的防腐施工。
據(jù)催化車間介紹,與傳統(tǒng)的防腐技術(shù)相比,該技術(shù)的防腐效果非常好,尤其是在高硫、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿的高腐蝕的環(huán)境下,長(zhǎng)期的防腐效果優(yōu)勢(shì)突出,煉油廠二硫化物分離罐防腐完工至今近2年時(shí)間,從沒發(fā)生腐蝕穿孔;其次,施工難度低,施工成本低廉,相對(duì)于傳統(tǒng)的噴涂不銹鋼防腐技術(shù)相比,成本低30%~40%。
由于該防腐技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出,目前,揚(yáng)子石化煉油廠已經(jīng)在全廠推廣應(yīng)用,該廠的2臺(tái)換熱器、1臺(tái)容器已經(jīng)使用了該技術(shù),還有2臺(tái)儲(chǔ)罐正在實(shí)施中,下一步將面向整個(gè)揚(yáng)子石化推廣應(yīng)用;同時(shí),該成功經(jīng)驗(yàn)還將面向集團(tuán)公司進(jìn)行推廣。